在絕大多數Low-E玻璃真空鍍膜生產線控制系統邏輯控制部分,均采用PLC帶I/O站的集中控制方式。此種控制方式應用到Low-E玻璃真空鍍膜生產線的真空工業處理段,存在極大的設備安全隱患。在總線網絡、邏輯控制主站等出現故障時,無法運行故障處理程序,使真空檢測儀表、分子泵、陰極等關鍵設備失去真空保護,從而導致設備大量損外,造成極大的損失。如果采用多個分站點帶處理器的方式,則造價太高。
20014年由我設計編程調試的浙江東亞工程玻璃有限公司的Low-E玻璃真空鍍膜線,使用Allen-Bradley的DCSLOGIX 系統,采用Devicenet 網絡結構,在真空泵、分子泵、安全保護系統上大量使用帶DeviceLogix功能的智能控制模塊和控制器,使每個主要設備均擁有自己的微型處理器。主要設備的現場的啟停控制、連鎖保護均由自己的微型處理器完成。當檢測到網絡或主站出現錯誤時,設備均會按事先設計好的故障處理例程按時序停止,而此例程的執行不在依賴于其他處理器的運行,而由設備自己的微型處理器完成。
此設計大大簡化了程序設計,將絕大部分設備控制功能下放給設備本身,邏輯控制系統主CPU只在自動運行時起協調作用。此分布式智能控制器和智能控制模塊本身帶有一定數量的I/O,均帶有微型處理器,可以通過DeviceLogix軟件設計和編寫程序,使整個生產無論在任何情況下,均在安全的保護中,都在有序地工作。分布式智能控制器還能根據工業的數據設定,預測設備健康狀態,在設備出現故障前,提示和報警。
此設計的成功實施,造價僅比PLC集中控制系統造價高5%。經過一年的生產實際證明,故障帶來的設備損壞,誤操作帶來的設備損壞,均為零。